曼西2025年10月更换损坏电机作业纪实(MYW2025100006)

2025年10月,曼西场地运维团队在巡检过程中发现一台风机电机运行异常,表现为噪音增大、震动加剧及启动电流偏高。进一步检测后确认电机内部绕组存在老化迹象,轴承也出现明显磨损,如继续运行将导致风量不足、散热效率下降,甚至引发停机风险。为确保场地通风系统稳定运行,及时消除安全隐患,运维团队立即启动电机更换作业。本次任务旨在恢复风机正常运行性能,提高整体通风效率,确保设备处于安全、可靠、高效的运行状态。

一、现场排查迅速精准,锁定故障根源

运维人员对故障设备进行全面检测,记录电机温度、震动值与运行电流,对确认需更换的电机进行停机处理并断电挂牌。作业团队准备备品电机、扳手组、绝缘工具及对中仪等设备,确保施工过程安全规范。在拆卸过程中,两名人员协同作业,一人负责松卸固定螺栓并移除旧电机,另一人负责固定风机底座与清理安装面。新电机安装时,严格按照标准进行对中校准、皮带松紧度调整及螺栓力矩复核。最终进行通电试运行,检查运行声音、震动、转速和风量是否正常。全过程通过现场照片与视频进行记录,确保作业透明可追溯。

20251027曼西更换2台电机

二、更换操作规范高效,确保稳定衔接

新电机投入运行后,风机整体表现显著改善。监测数据显示,运行温度降低,震动幅度下降,原有的异响完全消失,运行状态更加平稳。风量恢复至正常区间,有效提升矿箱散热能力,减少矿机高温降频及自动保护的风险。连续多日监控显示,该风机在负载变化情况下均保持稳定输出,未出现任何波动或异常告警。通过对比作业前后运行数据,不仅设备可靠性明显提高,整体通风系统效率也同步优化,为曼西场地后续稳定运行奠定了坚实基础。

三、专业协同展现团队价值,保障系统持续运行

本次电机更换作业顺利完成,全面恢复了风机的正常运行能力,有效消除了潜在的安全隐患。后续运维团队将持续跟踪电机运行数据,加强对关键设备的预防性维护,确保问题早发现、早处理。通过此次作业积累的经验,也将进一步用于优化维护流程,提升整体场地运行管理水平。

此次曼西两台电机更换任务展现了运维团队在故障识别、作业规范与技术保障等方面的全方位专业能力。通过高效协作与标准化操作,有效避免设备故障扩展,提升整体运行可靠性,保障了场地生产环境的持续安全与高效。

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