2025年9月,Worsham场地对A1矿箱低压柜开展了为期5天的全面检修维护,施工团队由4名资深技术人员组成。运维人员结合现场实际情况,细致排查电气隐患,重点针对铜端子过热、绝缘层老化等高风险问题进行整改。通过科学有效的维护措施,优化了导线连接与绝缘保护,显著降低了接触电阻和过载隐患。此次检修不仅提升了低压柜的运行安全性和稳定性,也为设备的长期高效运行提供了坚实保障。该项目充分体现了运维团队的专业能力与责任担当,为后续生产效率的提升和电气系统的持续稳定运行奠定了基础。
一、施工动机
本次检修的主要动机源自低压柜长期运行中暴露出的多重隐患。首先,铜端子因接触电阻过大,导致运行中频繁过热,存在安全隐患。其次,长期处于高温环境,使电缆绝缘体逐渐碳化,造成绝缘性能下降,进一步增加了故障概率。再次,部分绝缘损坏已显现短路风险,一旦发生,将对整体供电系统构成严重威胁。更为关键的是,目前有480台机器因低压柜故障处于闲置状态,直接影响生产效益。为消除隐患、恢复设备运行,开展系统性检修势在必行。

二、措施方案
针对上述问题,运维团队制定了切实可行的措施方案。首先,对已烧毁的铜端子进行切除,彻底消除潜在安全隐患。随后,重新压接新型长筒端子,确保导线连接牢固并具备良好的导电性能。与此同时,在导线上加装PVC绝缘套管,大幅提升绝缘等级,有效预防二次损伤。最后,针对低压柜长期高温问题,实施散热优化处理,改善运行环境,降低柜体温度。通过以上措施,不仅提高了电气系统的安全性与可靠性,也为恢复闲置机器的正常运行创造了有利条件。

三、施工过程
9月16日Worsham场地运维团队正式启动A1矿箱低压柜检修维护工作。首先对低压柜进行断电处理,安全拆卸旧断路器端子电线,确保后续施工的顺利进行。9月17日至18日随着更换配件的到场,团队迅速组织人员完成旧端子电线的替换操作,严格按照工艺规范执行,保证接线牢固可靠。9月19日至20日。低压柜整改进入关键环节,团队完成初步整改并开展测试性通电作业。在持续的观察与检测过程中,重点检查低压柜、配电柜及PDU之间的整体运行稳定性,确保各环节电力传输安全顺畅。整个检修过程环环相扣,有效消除了潜在隐患,为设备的长期安全运行打下坚实基础。
本次A1矿箱低压柜检修维护,不仅消除了铜端子过热与绝缘损坏的风险,还通过优化散热与绝缘防护提升了整体运行环境。整改后,设备安全性与稳定性显著增强,480台闲置机器逐步恢复运行,确保了生产效益与供电系统的长期可靠。
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