2025年5月13日-14日,曼西运维团队针对风机系统运行中发现的异常振动与皮带张力问题,组织完成了4台电机与8条皮带的同步更换工作。本次维护任务由技术小组提前排查、备件组充分准备、作业组高效执行,全面体现了团队在预防性维护与应急替换方面的专业性和协调能力。在高温季节到来之前完成此类高频易损部件的更换,不仅有效防范了设备故障风险,更为全站运行的稳定性与安全性提供了有力保障。
一、问题识别与维修筹备
在日常运行监测中,运维人员发现个别风机电机存在电流波动偏高、运行噪音增大的现象,初步判断为轴承老化或皮带老化导致效率下降。技术组通过红外成像、震动检测与手动检修相结合的方式,确认4台电机需更换,涉及的8条皮带出现不同程度的老化、裂纹与张力松弛。维修筹备阶段,物资组快速调配库存备件,确保所有更换件为同型号高耐热、抗拉材质,并提前完成绝缘测试及性能预检。团队同时制定详细作业计划与安全防护流程,压缩作业窗口,降低对整体运行的影响。
二、高效组织与精准更换
更换作业于下午14:00正式开始,分两组同步作业,分别处理两台电机及其配套皮带更换。作业现场严格遵守高温断电防护规定,操作人员穿戴绝缘手套、防护护具,依照“停电—拆卸—清洁—更换—测试—复电”六步流程开展施工。
电机拆卸环节重点检查旧部件磨损程度,为未来维护周期提供数据参考;新电机安装中采用激光对中仪对轴心进行精确定位,确保运行平稳性。皮带更换后统一张紧校正,并通过手动转动测试、空载试运行、带载运行三个阶段进行校验,最终确认系统运行平稳、电流恢复正常。
三、效果验证与维护优化
本次更换后,现场监测数据显示相关电机运行噪声下降约30%,功率输出恢复至额定区间,风机通风效率提升明显。所有更换部位已纳入设备寿命管理系统,设置周期性检测点位,并纳入运维数据库。此外,团队总结此次作业经验,计划将“关键易耗部件更换周期表”制度化,推动矿场设备管理从“响应性维修”向“预测性维护”转型。通过数据驱动与标准作业流程结合,提升整体运行效率与故障防范能力。
本次4台电机与8条皮带的高效更换,不仅解决了当前隐患,更预防了夏季高温期间可能发生的停机故障。曼西运维团队用行动践行专业、用标准诠释效率,为矿场稳定运行提供坚实保障。
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