2025年5月11日,针对曼西3网段5个矿箱存在的热回风问题,技术运维团队高效完成封堵作业,标志着阶段性热管理工作的又一重要成果。热回风问题不仅影响矿机散热效率,也会加速设备老化,增加运行成本。为保障即将到来的高温季节设备稳定运行,团队依托丰富的实操经验与严谨的作业流程,在短时间内完成了针对性施工。此次作业不仅是一次技术落实,更是对团队专业能力、问题响应速度和现场执行力的全面体现。
一、问题识别与现场评估
项目启动前,运维小组组织了多轮现场巡查,并借助温度监测与气流分析数据,明确了曼西3网段5个矿箱存在热回风倒灌的问题。该问题虽为隐性,却对系统运行安全性与能耗控制构成威胁。技术组迅速制定应急预案,并结合历史处理经验,优化了封堵材料选型和施工方式,确保方案的可实施性与长期效果。评估期间,团队多次对矿箱通风通道进行结构复核,为后续精准封堵提供了关键依据。
二、施工组织与作业执行
在充分准备的基础上,施工团队于5月11日清晨进入现场,在确保通风间隙与作业安全的前提下,展开分段作业。所有材料均选用高温阻燃、耐腐蚀的复合密封板与耐热发泡剂,以确保在高负载运行条件下不发生老化脱落。施工过程中,团队严格遵守热工安全标准,实施分组轮岗、区域交叉检查、细节逐项复核,既提高了效率,也杜绝了潜在作业疏漏。最终在当日完成全部封堵任务,并同步完成封堵效果检测与热成像对比确认。
三、效果评估与后续管控
施工完成后,技术团队通过红外成像仪、风速仪与局部温度传感器,采集封堵前后各项运行数据,并进行横向对比分析。数据显示,封堵后矿箱平均温度下降3-5°C,排风效率提升12%,验证了封堵作业的显著效果。为进一步保障稳定性,项目团队还建立了长效巡检计划,对封堵区域进行周期性检查和异常响应机制设定,确保改造成果的可持续性。通过此次实践,团队亦对高温季热回风治理形成了一套可复制、可推广的操作标准。
此次曼西3网段热回风封堵作业,不仅优化了矿场运行环境,更体现了运维团队在现场响应、技术实施与品质管控上的专业实力。面对挑战,我们以专业迎战,以实干落地,持续为矿场安全高效运行保驾护航。
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