随着高温季节临近,热回风对矿机散热效率造成的负面影响愈加显著。为全面提升散热系统运行质量,曼西于2025年5月10日完成了2网段内3个矿箱的热回风封堵作业。经过前期巡查与温度监测,确认该区域部分矿箱存在热气回流现象,影响散热通道的正常对流效率。团队迅速制定封堵方案,选用高温耐候材料,严格按标准施工,确保结构密封、通风顺畅。本次封堵工作不仅体现了团队对设备运行细节的重视,也进一步强化了季节性预防维护的执行深度。
一、隐患识别与方案设计
近期在例行温度巡检中,技术人员发现2网段3个矿箱尾部温度偏高,温差值较其他矿箱明显,且回风方向存在不规则热流扰动。结合红外成像数据测试,判定为热回风未有效隔离,造成矿机吸入高温空气。团队根据箱体结构与风道设计,迅速制定封堵改造方案:在热风返回路径设立双层隔离带,利用柔性阻燃材料填充间隙区域,同时加固原有密封结构。设计中重点考虑施工便捷性、材料耐用性及长期运行安全性,确保封堵后的气流通道稳定可靠,不影响矿箱内其他电气设备布局。
二、材料选用与标准施工
5月10日上午,作业组按计划进驻现场。封堵材料选用高密度防火布,具备高温阻断、抗撕裂、长效密封等特性。作业开始前,团队先对矿箱尾部区域进行清洁除尘,并使用结构胶带封闭边角缝隙,防止热气渗漏。封堵作业按“封闭—填充—压实—检测”四步流程执行,现场施工人员均佩戴隔热手套和面罩进行精准安装。通过配合铝制固定卡条,结构牢固不变形。关键区域施加双层封堵,提升气密性。作业完成后对所有热回风封堵段进行全面复检,包含可视检查、密封试验及风量模拟,确保无漏风、无材料脱落。整个施工过程在不影响矿机运行的前提下高效推进,完成三台矿箱封堵任务用时不足4小时。
三、效果复测与运行优化
施工结束后,技术人员对三个矿箱进行回风温度复测,平均出风口温度下降约3–5℃,回流气流明显削弱,散热效率提升显著。同时,前端风机负载下降趋势初显,整体风道对流趋于稳定。运行复测数据同步上传至设备管理系统,形成闭环监测机制,便于后续分析与维护跟进。通过本次封堵作业,团队进一步巩固了热管理策略的系统化执行能力。作业过程中,施工人员相互协作、流程衔接紧凑,各环节责任到人、质量可控,展现出高标准、高效率的专业作风,为后续高温期矿场稳定运行提供了有力保障。
曼西本次热回风封堵工作圆满完成,不仅有效提升了矿箱散热效能,更进一步强化了设备运行环境管理的专业化水平。团队将持续推进细节优化,以标准化施工与前瞻性维护保障夏季运维安全。
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