由于马里昂矿场面临着夏季高温带来的严峻散热问题,不仅影响了矿机的运行效率,还增加了设备过热的风险。为了维护矿场的稳定运营并保障矿机的性能,矿场负责人决定迅速采用一种创新的喷雾降温方案。计划在2024年5月25日动工,由3名施工人员,在2天的时间内对6个重点矿箱进行喷雾的测试和安装。期望通过这一举措能够迅速降低矿箱内部的温度,并有效地处理矿机产生的热量,确保矿场在夏季高温条件下的稳定运作。
随着马里昂矿场迎来夏季,矿机散热问题变得尤为突出,高温不仅降低了矿机的运行效率,还显著增加了过热的风险,这对矿场的顺畅运行构成了直接威胁。为了维护矿场的稳定性和矿机的最佳性能,工程团队迅速响应,积极寻求解决方案。经过一番深入的研究和充分的团队讨论,团队选定了一种创新的降温策略,计划首先在6个关键矿箱上试验喷雾降温系统,以评估其在改善散热状况方面的有效性。通过高压喷头释放微细水雾,有效地吸收热空气中的热量,快速降低周围环境温度,引入冷空气至矿箱内部,确保矿机得到有效的冷却和热量排放。通过这一实验性部署将成为衡量喷雾降温技术在矿场环境下应用潜力的关键实验。
在确定采用喷雾降温系统作为解决方案后,工程团队立刻开始了详细的施工规划。首先,团队对6个选定的矿箱进行了全面检查,确保它们的结构和电气系统能够支持喷雾降温系统的安装。随后,团队成员协作,按照设计图纸在矿箱水帘一测均匀安装了多个高压喷头,并确保它们能够覆盖到矿箱进风处的每一个角落。接下来,工程团队铺设了高压管道,将喷头与水泵连接起来。在管道布局中,团队特别注意了管道的走向,以确保水雾能够均匀地喷洒。同时,管道上安装了阀门,以便根据需要调节喷雾的强度和持续时间。其次,工程团队选用了高效、稳定的水泵,并将其安装在易于监控和维护的位置。水泵与控制系统相连,使得操作人员能够及时控制喷雾系统的启动、停止和调节。在所有硬件安装完毕后,工程团队进行了详细的测试和调试。检查了喷雾系统的每个部分,确保没有泄漏,并且喷头的工作状态正常。在确认系统运行无误后,团队进行了实地测试,观察喷雾降温系统对矿箱内部温度的影响。最后,工程团队对测试数据进行了收集和分析,以确保喷雾降温系统能够有效地降低矿机的运行温度,并在不影响矿机正常运行的前提下,排出矿机产生的热量。通过这一系列的施工步骤,喷雾降温系统在矿箱上得到了成功安装和测试,为矿机的有效散热提供了保障。
施工完成后,马里昂矿场顺利启动了喷雾降温系统,其性能表现有效地降低了矿箱内部5~6度的运行温度,显著提高了工作效率并延长了矿机的使用寿命。喷雾系统的设计确保了水雾的均匀分布和喷洒强度的可调节性,既保证了降温的高效率,又避免了资源的浪费。通过测试数据也揭示了喷雾降温系统能迅速冷却矿箱内部环境,并有效地吸收和排出矿机产生的热量。
总体来看,马里昂矿场的喷雾降温系统施工任务效果显著,测试结果积极表明喷雾降温系统能够迅速冷却矿箱内部环境,有效地吸收和排出矿机产生的热量。基于这些积极的成果,工程团队计划继续监控系统性能,并探索在其它的矿箱中大规模应用喷雾降温系统的可能性,以确保矿场在夏季高温季节的稳定运营。
关注比特部落中文推特:@比特部落_中文区 https://twitter.com/BitTribe 获取最新动态